光伏电站发电量异常的原因及解决措施

01组件问题


现场光伏组件被遮挡、积灰或者不合格,导致电站发电量低,如电站周围有电线杆,女儿墙等,组件未定时清洗,表面污染严重;以及组件破损、热斑等导致发电量降低。 


解决措施:建议及时处理光伏电站周围遮挡物,如果是安装和设计问题,可根据现场情况进行适当调整,并定期用拖把等棉质物品浸水后清洗光伏板,及时更换或去掉不良的光伏组件。


02设计安装问题


①接入同一路MPPT的光伏组件数量或者型号不一致,由于“木桶效益”导致该路MPPT按低光伏组串电压运行,导致发电量降低。


解决措施:检查逆变器所接组串的电压,将相同型号、朝向、角度、数量的光伏组件接入逆变器的同一路MPPT。


②光伏组件的大电流高于逆变器大直流输入电流,引起逆变器直流输入侧限流运行,运行功率低于光伏系统合理功率。


解决措施:针对大电流组件,可用兼容大电流输入的组串式逆变器,也可在电流允许的情况下,合理配置安装,减少每路MPPT所接入的组串数量。


③逆变器工作环境温度过高或者不通风,如将其放置于阳光直射方位、狭小封闭不通风空间或者其散热风道处有挡板,使逆变器运行受周围环境温度限制,出现过温降载。


解决措施:逆变器需安装于通风良好区域,并防止逆变器散热风道封堵,建议在逆变器上方安置遮阳板,避免阳光直射,有助于降低其工作环境温度。


03系统运行问题


①系统过频降额:该功能是A类逆变器按照能标 NB/T32004-2018中8.3.2.3要求,当电网频率超过50.03Hz时,逆变器会过频降额运行。


解决措施:针对逆变器处于过频减载运行状态,根据现场工况和当地供电要求,可咨询工程师现场或远程调节该功能。


②系统无功补偿原因:现场供电系统功率因数低于0.9,需要逆变器发无功来对供电系统进行无功补偿,在调节逆变器的功率因数时,其有功输出降低,逆变器处于“无功降载”状态;


解决措施:针对逆变器出现“无功降载”状态,建议检查供电系统中无功补偿功能是否正常,若不正常,则需增加供电系统无功补偿设备。


③电网消纳能力有限:若该地区电网消纳能力有限或线路损失过大,导致电网过压, 特别是当中午发电功率高时容易出现该问题,这会使光伏系统频繁脱网,造成发电损失。


解决措施:针对现场系统因为电网消纳或过压问题,需要使用万用表检测现场电网电压,查明现场电压过高原因,是否存在线径不符或者就地无法消纳现象。同时也可启动逆变器“过压减载”功能,防止系统脱网造成更多发电浪费。


④逆变器被误开启定电压模式,导致逆变器运行功率低。  


解决措施:针对逆变器误开启定电圧,可通过一下设置流程取消


设置流程:设置→特殊功能设置→定电压模式设置→停止